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加热炉炉底漏水,谁之过? 发现问题:软水超标 4月22日上午,刚刚走马上任、主管全公司设备的生产部副主任廖明连习惯性打开KRK查看信息,其中一轧厂上交的一份关于高棒、高线水软化处理设备运行异常的报告立即吸引了他的注意。软水水质不合格绝不是一个小问题,它将造成加热炉炉筋管爆裂、漏水。众所周知,如果说轧机是轧钢的心脏设备,那么,加热炉就是轧钢的咽喉,轧钢加热炉炉筋管漏水就意味着加热炉必须凉炉检修,意味着轧钢必须停产! 加热炉检修在一轧已不是一次两次了。2004年2月7日至10日,一轧高线加热炉因东侧第1根水管漏水检修4天;2004年3月29日至30日,一轧棒材加热炉停炉清渣;2004年3月22日至30日,棒材加热炉处理炉尾第4根横水管漏水,检修4天……就在短短的两年间,因加热炉漏水问题,总计检修达15次,检修时间最长的达9天,累计检修时间达65天,也就是说,因为加热炉问题,一轧停产了二个多月! 查找原因,排除故障 刻不容缓,4月22日下午,廖明连立即赶到了出现问题的一轧高棒、高线软水池。当了解到早在2月份就已发现软水水质超标问题,更为严重的是,水质硬度最高时达400mg/L,超出标准上百倍(国家标准要求小于3mg/L),他更是心急如焚。必须尽快找到原因!是操作原因,还是设备故障?为尽快找到原因,廖明连当即要求软水每半小时还原一次,取样化验由原来的一天一次改为每个小时一次。为什么软水水质总是时好时坏?经查找,原来,一直以来,高线是在软水池取样,没有在两台钠离子交换器分设取样点,当然无法真实反映出水质成份,故障原因自然就无从查找。 4月22日下午4:00,高线两台钠离子交换器分别安装取样管。经过反复查找,最终,目光聚焦在钠离子交换器的阀体上。 4月25日上午,设备厂(北京星光科技公司)专家来到现场,对软水处理系统设备进行检查,拆开高棒的两台阀体,发现其中1号阀轴磨出一条凹槽,1个定位架出现开裂,2号阀2个定位架全部裂开,密封圈破损,这些异常是造成阀内窜水的原因,也就是导致软水水质时好时坏的症结所在。 4月25日下午1:46,两台阀体修好,对交换器进行还原再生,还原再生后取样化验全部合格。25日中班和晚班取样合格。26日早8:00时,又进行1次还原再生,还原前、还原中(其中1台工作,1台进行还原)、还原后取样都合格。 4月25日下午2:30,对高线的2号钠离子交换器拆开检查,阀体内的3个定位架开裂,阀轴磨损,更换后取样化验,仍然超标。26日上午9:00,拆开阀与钠离子交换器的接口,接口处的套管有移位,恢复后,进行还原再生,15:25,取样化验合格。 终于,已发现两个月的软水质量问题尘埃落定。 引发思考:责任何在? 问题一、水质超标是否为加热炉漏水的罪魁祸首? “水质超标绝不是加热炉炉筋管漏水的唯一原因”,“棒材用炼钢的软水,不一样也出现了炉筋管漏水吗?”一轧厂一位工艺技术员拿出了一份写得很详细的《加热炉炉底漏水分析》,分析说明造成加热炉漏水的因素有“高温蠕变”“苛性脆化”和“电化学腐蚀”,而原因除水质超标外,还有材质问题,设计原因等等。 “谁能保证用炼钢的软水就不存在结垢问题”,“水质超标绝对是加热炉炉筋管漏水的主要原因”,廖明连则肯定地说。2004年12月,高线加热炉更换的3根立水管,水垢厚度近20mm,“冰冻三尺非一日之寒”,水垢的形成绝不是一天两天。如果是材质问题、设计原因,为什么炉筋管换了又坏,问题屡屡出现? 问题二、软水水质超标责任在谁? 正在具体负责处理这一问题的一轧生产科工艺员小熊委屈地说:“这原本不是我的责任,只是因为我懂加热炉工艺,又明白软水水质不合格的严重后果,所以不敢耽搁,否则将出大问题,所以忍不住管了”、“阀体问题应是设备科的事”。那么是设备科的责任吗?但是,现有的设备科只有几个备件员,似乎也不应该是他们的责任;那就是维修的责任?或是计控的责任?可是,“阀体是密封的,怎么点巡检也发现不了问题的”。那么,据以判断故障的重要凭据——水质化验单(最早是由萍乡锅炉水质监察服务站一周检查一次)又在哪呢?因为密闭容器属于安全问题,所以,化验单不在生产科工艺员手中,不在设备科,不在维修、计控,而是在安环部、一轧厂安全员和加热车间手中。那么,责任究竟在哪呢?是不是真的象有人所说的,这是一件“谁都可以管,谁都可以不管的事”? 问题三:为什么一个如此重要的故障拖了2个多月才解决? “我们在4月7日就向生产部提交了报告,还是我们主动联系厂家维修的”,“两个月间我们一直在想办法处理,而且最后我们也怀疑了阀体的问题”,一轧厂说。 那么,是事出无奈吗?生产部斩钉截铁地判断:“这绝对是管理问题”。首先,必须明白问题的重要性,及时控制水质,既使故障再隐蔽,第一,如果早就采取分别取样和跟踪取样的办法,原因应该早发现;第二、如果进行管路改造,既使阀体故障未排除,也可以解决水质问题。 那么,责任何在? 最后,一轧厂厂长万均作了回答:关键原因在于“重视程度不够,管理措施不到位”。 早在2004年6月,一轧就发现了炉筋管结垢现象,于是采取了酸洗、排污、洗炉、换树脂等多种方法处理,然而水质总是时好时坏,今年3月份,一轧也建立了自已的化验设备,4月4日起开始自已化验。可是为什么问题始终没有得到解决呢?关键原因还在于责任落实不到位。原来,一轧厂规定了由加热车间负责加盐操作,却对操作效果未建立相应的管理制度,更重要的是,没有明确牵头管理部门,出现了管理“真空”。难怪,一名员工发自肺腑地说“确实是人太多了”,“我双手赞成公司新一轮改革,赞成管理人员‘消肿’,即使革命革到了自已头上。” 举一反三,目前,一轧厂已对症下药采取了措施:1、由设备科负责药剂管理;2、建立最少半天一次的化验分析制度;3、化验结果报调度,由调度负责通报;4、由加热车间负责加盐等操作;4、由生产科负责操作效果评价、考核。同时,一轧厂已开始管理人员廋身,目前,已有9名机关人员顺利分流到各车间岗位上。责任到位了,相信,正如万厂长所说“水质问题绝对不再出现”。 眼睛向内,管理挖潜永无止境 故障排除了,但留给我们的思索却不能就此结束。为什么一个并不复杂的问题拖延了2个多月才得以解决?为什么加热炉漏水问题总是反复出现?短短的2年间,就因炉筋管漏水问题造成轧钢累计停产65天,使轧钢白白失去了两个多月创效的机会!很难想象,持续2个多月的水质超标已使炉筋管结了多厚的垢,它不仅给事故的重复发生埋下隐患,更重要的是它延迟我们干部管理思想进一步升华、提高的时机,更为严重的是,它将影响全公司竞争能力的提升,这个损失谁能计算!“任何问题的背后都是管理问题”、“问题的原因有十条,只要有一条是自已的,首先要找自已的原因”,董事长、总经理涂建民反复强调,如果,我们每个人都能学会首先从自已身上找原因,而不是总想到怎么给自已找托辞,也许,软水水质问题早已得到解决,加热炉漏水问题也早就划了句号。 这场关于“加热炉漏水原因”的争论,让笔者想起了1997年“生产上不去,怪原料;原料不行,怪采购;采购不到好原料,怪资金不到位;资金不到位,又怪生产上不去”的思想怪圈。正是凭着“眼睛向内”的观念,萍钢人冲破了陈旧观念的束缚,从“山重水复”走向了“柳暗花明”。可是,为什么经过了8年的砺炼后,我们的思想不但没有升华,反而出现了退步,把自已最宝贵的东西丢掉了? 相信这次一轧厂软水水质超标的案例又给大家敲了一次警钟:我们必须时刻牢记企业核心价值观;贯彻企业核心价值观,关键要落实到我们的思维和日常工作中。实践再一次证明:什么时候贯彻了企业文化,什么时候工作就上台阶;反之,什么时候丢失了企业文化,什么时候就搞不好工作。 (总经理办公室撰稿) |
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